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工程測量最新動態(tài)論文過程控制系統(tǒng)在中間二氧化鈦生產(chǎn)中的應(yīng)用

所屬欄目:城市規(guī)劃論文 發(fā)布日期:2014-06-20 16:03 熱度:

  近幾年我國的鈦白粉行業(yè)發(fā)展迅猛,國內(nèi)對高檔鈦白粉的需求不斷的提高。相應(yīng)的對鈦白粉生產(chǎn)的控制要求也越來越高。中間二氧化鈦是氯化法鈦白粉生產(chǎn)的過程中間產(chǎn)品,是生產(chǎn)不同用途鈦白粉產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料。

  【摘要】本文介紹了過程控制系統(tǒng)PCS7在中間二氧化鈦(TiO2)生產(chǎn)過程控制中的應(yīng)用,討論了該控制系統(tǒng)中的硬件配置,控制網(wǎng)絡(luò)和軟件編程等內(nèi)容。通過這幾年的使用,該控制系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)了模擬儀表無法完成的復(fù)雜算法及管理功能,而且其性價比遠(yuǎn)高于模擬系統(tǒng),特別適合化工工藝過程控制。

  【關(guān)鍵詞】工程測量最新動態(tài)論文,中間二氧化鈦(TiO2),PCS7冗余控制Profibus

  引言

  因此本文采用西門子過程控制系統(tǒng)PCS7,使得中間二氧化鈦(TiO2)生產(chǎn)過程控制平穩(wěn),提高了產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。

  1工藝簡介

  四氯化鈦預(yù)熱后,通過三氯化鋁發(fā)生器進(jìn)入氧化爐。同時,氧氣經(jīng)過預(yù)熱后進(jìn)入到氧化爐。在氧化爐里氧氣與四氯化鈦反應(yīng),生成中間二氧化鈦(TiO2)和尾氣。中間二氧化鈦(TiO2)經(jīng)過產(chǎn)品冷卻器冷卻進(jìn)入袋濾器進(jìn)行氣固分離后,進(jìn)入打漿脫氯罐,尾氣返回氯化工序循環(huán)利用。打漿脫氯后的中間二氧化鈦(TiO2)漿料進(jìn)入后處理工序。

  2硬件配置

  鑒于氧化系統(tǒng)的重要性,充分考慮系統(tǒng)安全可靠性,采用以S7-400H為主控制器構(gòu)成的PCS7冗余控制方案,中央處理器采用CPU414-4H,I/O處理單元采用ET200M。為了保證系統(tǒng)可靠性,電源和通信采用冗余配置方案,Profibus-DP總線采用PROFIBUS電纜,保證了系統(tǒng)安全等級需求。采用雙控制器,雙電源模塊。雙通信模塊,對于系統(tǒng)中的重要監(jiān)視點,采用了冗余AMT硬件。系統(tǒng)有無擾動切換功能。容錯型和安全型可滿足供電中斷和故障保護(hù)等特殊要求。

  3上位機系統(tǒng)

  本系統(tǒng)的上位機系統(tǒng)使用WinCC控制,上位機系統(tǒng)和控制系統(tǒng)通過100Mbps的工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò)連接。上位機由操作站和工程站等主要設(shè)備組成。

  工控機采有西門子工業(yè)計算機,型號為西門子RACKPCIL43,配置主流硬件,在穩(wěn)定性,安全性上有很好的保障。

  4模件配置

  每個ET200M分布式I/O站的有源背板總線上插有2個IM153-2通信接口模塊,分別通過2條獨立的Profibus-DP現(xiàn)場總線與AS-400中央控制器進(jìn)行實時通信。在系統(tǒng)運行過程中,當(dāng)其中某一個IM153-2通信接口模塊發(fā)生故障時,系統(tǒng)能自動地切換至另一個IM153-2通信接口模塊,并可帶電熱插拔更換有故障的通信接口模塊,不會影響到系統(tǒng)正常運行。

  Profibus提供強大的系統(tǒng)級故障診斷能力,從總線系統(tǒng)的任意一點可通過Profibus-DP進(jìn)行診斷、編程和控制,可以實時精確定位故障發(fā)生點和在線監(jiān)控通訊負(fù)荷,并可通過人機界面實時顯示。

  現(xiàn)場的儀表所采集的信號中模擬量輸入信號大多為4~20mADC的二線制和四線制信號,輸出為4~20mADC信號,部分模擬量信號通過安全柵引入。數(shù)字量為干觸點或有源信號。數(shù)字量的輸出信號由帶狀態(tài)指示燈和外帶保護(hù)二極管的繼電器送至現(xiàn)場儀表。

  5控制系統(tǒng)

  S7-400H按照“熱備份”模式(無沖擊、出現(xiàn)故障自動切換)的活動冗余原理運行。只要沒有故障,兩個子單元都是活動的。如果發(fā)生故障,起作用的控制器全面接管過程控制。為了確保無沖擊切換和快速可靠地交換資料,需要使用中央控制器連接。

  冗余自動化控制站(AS414-4H)用于實現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備的運行狀態(tài)監(jiān)測、數(shù)據(jù)采集及處理、自動閉環(huán)回路控制、電氣設(shè)備開關(guān)控制等系統(tǒng)控制功能。

  SIMATICPCS7系統(tǒng)具有高度擴展能力、強大的綜合通信能力、擴展的集成系統(tǒng)功能和易于執(zhí)行的中央和分散結(jié)構(gòu)。AS414-4H更采用了最新的冗余技術(shù),兩個CPU之間通過高速光纖同步專線相連,它可像標(biāo)準(zhǔn)PCS7系統(tǒng)那樣進(jìn)行處理、編程和設(shè)計。

  6電源系統(tǒng)

  電源系統(tǒng)將由24VDC的直流電源構(gòu)成冗余的24VDC供電系統(tǒng),直流電源都將具有足夠的容量和適當(dāng)?shù)碾妷海軡M足設(shè)備負(fù)載的要求。任一路電源故障,將會自動切換,以保證任何一路電源的故障均不會導(dǎo)致系統(tǒng)的任一部分失電。

  直流電源系統(tǒng)由西門子SITOP電源構(gòu)成冗余的供電系統(tǒng)。

  7網(wǎng)絡(luò)配置

  在本系統(tǒng)中采用交換式工業(yè)以太網(wǎng)作為連接操作員站和自動化系統(tǒng)站的系統(tǒng)總線。通過CP-443-1通信處理模塊,將S7-400H連接至工業(yè)以太網(wǎng)的通訊處理器。由于自身具有處理器,從而解除了CPU的通訊任務(wù)并減輕CPU的通信負(fù)載,還有助于另加連接

  快速交換式工業(yè)以太網(wǎng)在工業(yè)以太網(wǎng)的通信協(xié)議基礎(chǔ)上,將通信速率提高到了100Mbps。由于采用了全雙工并行通信模式,允許站點同時發(fā)送和接收數(shù)據(jù),通信速率可提高一倍。

  8軟件設(shè)計

  系統(tǒng)的組態(tài)軟件為SIMATICManager,所有的組態(tài)工作均在工程師站上完成。系統(tǒng)采用集中的、從上到下的組態(tài)方式,其中包含上位機的操作員站和工程師站配置、下位機的CPU設(shè)置、對應(yīng)的I/O通道建立以及與他們想連接的網(wǎng)絡(luò)配置,具有集中的、友好的人機界面。過程控制與監(jiān)視采用圖形化組態(tài),方便易用。人機接口部分的組態(tài)軟件是WinCC。

  9WinCC組態(tài)

  SIMENSPCS7系統(tǒng)采用了Microsoft的SQL2000作為WinCC數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。

  9.1CFC控制

  CFC是一種簡潔的圖形組態(tài)工具,主要用于連續(xù)過程的自動化控制的組態(tài),采用IEC-1131的標(biāo)準(zhǔn)。用CFC運行組態(tài)是以功能塊為基礎(chǔ)的,系統(tǒng)配置了很多預(yù)編程的功能塊。因此,采用CFC可以完成很復(fù)雜的大型控制任務(wù)。

  9.2順序控制

  SFC也是一種圖形組態(tài)工具,它也采用了IEC-1131的標(biāo)準(zhǔn)。組態(tài)時首先畫出順序圖,圖中可選擇順序、并行分支、交替分支和回路等局部結(jié)構(gòu),用大小兩種方塊分別表示步驟(Step)和轉(zhuǎn)移條件(Transition)。因此,可把CFC中的信號引入SFC中。CFC與SFC的交替使用,可以很方便地實現(xiàn)復(fù)雜的順控任務(wù)。

  10應(yīng)用中應(yīng)注意的問題

  10.1系統(tǒng)接地

  每個PLC柜的屏蔽條和系統(tǒng)地通過電源電線匯總到一起后接地。PCS7系統(tǒng)的每一個主要部件,如輸入輸出卡件、卡件安裝機架、現(xiàn)場接線端子板等均設(shè)有接地端子。接地電阻要求小于4歐姆。

  10.2ET200M分布式I/O站

  現(xiàn)場控制站的ET200M分布式I/O站通過Profibus-DP現(xiàn)場總線與AS-400中央控制器實現(xiàn)通信,主要功能是采集現(xiàn)場I/O信號,通過ET200M的I/O信號接口將現(xiàn)場數(shù)字量或模擬量信號傳送至中央控制器(CPU414-4H),同時將中央控制器發(fā)送來的控制信號送至現(xiàn)場。

  11結(jié)束語

  由于采用了自動化程度高且安全可靠的PCS7控制系統(tǒng),使得中間二氧化鈦(TiO2)的生產(chǎn)周期和產(chǎn)品質(zhì)量都得到了較大程度的提高,包括本控制系統(tǒng)在內(nèi)的氯化法集成技術(shù)獲得了省科技進(jìn)步一等獎,為氯化法鈦白粉的生產(chǎn)的自動控制技術(shù)積累成熟的工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗。

  參考文獻(xiàn)

  [1]西門子公司.《PCS7深入淺出》.2005.

  [2]SIEMENS自動化與驅(qū)動信息與培訓(xùn).2005.

文章標(biāo)題:工程測量最新動態(tài)論文過程控制系統(tǒng)在中間二氧化鈦生產(chǎn)中的應(yīng)用

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