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所屬欄目:機械論文 發(fā)布日期:2012-12-26 09:13 熱度:
摘要:隨著經(jīng)濟體制的改革,施工企業(yè)是以質(zhì)量求生存,以速度求效益,以效益求發(fā)展。通過工作實踐,本文注重闡述了,對原來鉆孔樁鋼筋骨架制作工藝方法上存在的缺陷進行改進,從而在施工的進度和工程的質(zhì)量上都有了提高。
關(guān)鍵詞 : 體制改革,提高質(zhì)量,工藝方法,經(jīng)濟效益
引言 隨著經(jīng)濟體制的改革,施工企業(yè)是以質(zhì)量求生存,以速度求效益,以效益求發(fā)展。在原來鉆孔樁鋼筋骨架制作工藝方法上,存在著不少缺點:1、速度慢 2、程序多 3、質(zhì)量難以控制。而遠遠跟不上現(xiàn)代的施工要求,為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要和競爭,我們在天津港東環(huán)路立交橋二期工程中,改進了鉆孔樁鋼筋骨架制作工藝方法,在施工進度上和工程質(zhì)量上,都打了一個漂亮仗,產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟效益,而且在信譽方面也得到了天津港建設(shè)單位的高度評價。
一、工程概況:
我段于一九九二年五月承建的天津港東環(huán)北路立交橋二期工程,是在一期工程八八年通車以后另由天津港保稅區(qū)投資興建的后續(xù)項目,地理位置十分重要。全橋建成后,成為進出港區(qū)和連接京津塘高速公路及南疆地區(qū)的重要公路樞紐。主要工程量計有:42米深的鉆孔樁104根,承臺14座,墩身立柱24座 (包括丫形墩)橋臺1座,帽梁11架,22米跨17米的現(xiàn)澆連續(xù)箱梁14孔,橋的外形結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,各種構(gòu)筑物鋼筋密布,加上又是處于軟基施工在上場急,時間緊,年安排投資量大,要求在六個月,大橋主體工程完,更增加了工程的難度。為了加快施工進度,按期完成主體工程任務(wù)鉆孔樁是基礎(chǔ)的基礎(chǔ),關(guān)鍵的關(guān)鍵,鉆孔樁的快慢也就是關(guān)系到大橋主體工程的快慢鉆孔樁鋼筋骨架每套分為三節(jié)制作,合計104×3=312節(jié)。
一、 施工過程:
工程剛開工的鉆孔樁鋼筋骨架制作方法
1、 加筋箍套制作方法;鋼筋直徑22毫米,箍套直徑大,只能靠手工操作
反反復(fù)復(fù),彎制一個箍套要比試十幾次,尺寸很難掌握。制成一個需用時間25分鐘左右,平均一天只能彎制20多個,基至還有的不合格,不能用。
分析檢驗評定:
(1)尺寸不精確,誤差大,不圓。
(2)速度太慢,供不上需用。
(3)誤工又費材料。
2、骨架用卡板成型法:用兩塊半圓厚木板制成卡板,按主筋設(shè)計位置在厚板上鑿成凹槽,每隔三米左右放卡板一塊,將主筋放入凹槽內(nèi),用套先扎好,并用鐵絲扎牢,然后松開扎繩;卸去卡板,隨即用電弧焊將骨架焊好,每天能生產(chǎn)6節(jié)。
分析檢驗評定:
(1)度太慢,生產(chǎn)量少,趕不上需用,耽誤工期。
(2)在質(zhì)量上,主筋有點紐曲現(xiàn)象,螺旋箍筋纏主筋不緊。
(3)程序多,見工藝流程:劃線——放卡板——放主筋——套螺旋筋——用鐵絲扎——解繩子——松卡板——加固焊接。
(4)在工作臺上占用時間過長。
三、采取改進措施:
為了趕工期,加快施工進度,提高經(jīng)濟效益,提高工程質(zhì)量,按期完成主體工程,改進了箍套,骨架成型工藝方法步驟。
1、 箍套制作工藝方法;我們設(shè)計加工制長了彎曲機上的擋軸孔部分,通過心軸、帶軸的轉(zhuǎn)動,帶動彎箍套盤轉(zhuǎn)動,使箍套鋼筋一次成型。然后焊接,割斷、取出、再進行下一個箍套制作。
實驗:制作一個箍套需用三分鐘,平均每天能制作150多個。
分析檢驗評定效果:
(1)速度快,改造了原機子,制作了彎箍套盤模型,效益提高了6.5倍。克服了誤工現(xiàn)象,滿足了需用,加快了施工進度。
(2)制作出來的箍套既平整又精度高。攻克了箍套不圓,不精確的因素。
(3)減少了下料切斷筋工序,(原材料直接可以用機器彎),克服了費料現(xiàn)象。
2、用滾動骨架制作成型方法:
滾動式骨架成型法,是我們自已大膽設(shè)想的一種工藝方法,在一塊12米×5米×0.1米的混凝士平臺上,用直徑16毫米的鋼筋,焊成一個矩形框片,長度為鋼筋骨架的每一節(jié)長,寬度為鋼筋骨架的圓周長。將直徑10毫米的短鋼筋頭在框片的橫向鋼筋上,焊上放主筋的間距凹糟,(橫筋上的間距凹糟數(shù)量等于主筋的根數(shù),凹糟能使骨架在滾動時不位移,不打滑),操作步驟:先把主筋全部擺放在間距凹糟內(nèi),箍套按圖紙設(shè)計位置排放好,一邊焊接一邊滾動,將一根根主筋焊在箍套上,形成骨架,然后在焊好骨架的一根主筋上,用石筆畫上間距點,把調(diào)整好的直徑8mm的盤條,邊滾動邊纏套在骨架上。見圖4,隨即,加焊綁扎在滾動停放骨架的場地上加固,不占用制作場地,每天能制作12節(jié)。
分析檢驗評定效果:
(1)滾動式成型法比用卡板成型法,從速度上加快了一半,從效率上提高了一倍。
(2)從工序上此法比用卡板成型法減少了放卡板,用繩扎,松解繩、松卡板等工序。
(3)在工作場地上減少了占用時間長的不利因素。
(4)此法在質(zhì)量上檢查,骨架穩(wěn)固,間距合理,主筋在一條直線上,無扭曲現(xiàn)象,接頭焊接符合規(guī)范要求。
四、結(jié)論:
在天津港東環(huán)路立交橋二期工程施工過程中,通過改進鉆孔樁鋼筋骨架制作工藝方法。
具有如下優(yōu)點:
(1)速度快(2)效率高(3)質(zhì)量好(4)程序少(5)操作簡便。
經(jīng)濟效果:全橋104根樁共312節(jié),只用了26天就完成了,整個工期僅用6個月的時間,提前30天完成了大橋的主體工程任務(wù)。
社會效益:東環(huán)立交橋的建成,為天津港又添一新景。處(1992)262號文件,給參加?xùn)|環(huán)路立交橋二期工程主體施工的全體人員通令表彰,并發(fā)給四段獎金貳萬元。我們要在今后的施工過程中,不斷的探索,不斷的改進,向書本學(xué),向能者學(xué),爭取以更高的社會信譽,在天津港區(qū)各項建設(shè)中再承攬新工程,再創(chuàng)新效益,為我們的單位做出更大的貢獻。
文章標(biāo)題:改進鉆孔樁剛筋骨架制作工藝
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