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采用變頻回饋技術(shù)對游梁式抽油機的改造

所屬欄目:機械論文 發(fā)布日期:2011-04-11 16:54 熱度:

  摘要:本文著重闡述了游粱式抽油機系統(tǒng)效率低、耗能大的原因,介紹了采用變頻回饋技術(shù)對抽油機改造的應用和產(chǎn)生的效果。
  關鍵詞:變頻技術(shù)、節(jié)能、抽油機、效率
  1. 前言
  我國的油田大多是中、晚期的油田,油井多為低滲透的低能、低產(chǎn)油井,絕大部分油井都是注水開采和使用抽油機提升油井產(chǎn)出液。在采油成本中,抽油機電費占30%左右,為采油生產(chǎn)電耗的第二位,僅次于注水。由于歷史原因我國的抽油機大多為游粱式,大部分抽油機由工頻電機拖動,在功率配備上就高不就低,存在著“大馬拉小車”的現(xiàn)象,造成電機效率較低,無功損耗相對較高。另外,由于部分油井產(chǎn)能低,存在一定的干抽現(xiàn)象等等。這些現(xiàn)象造成抽油機綜合運行效率特別低,有些油井機采效率僅為1O%,在國內(nèi)一般地區(qū)平均只有12%~23%,先進地區(qū)至今也不到30%。
  隨著全球能源緊張,油價、電價飛漲,在“能源開發(fā)和節(jié)約并重”的方針指導下,“增收節(jié)支”成為石化行業(yè)的熱門話題。在工業(yè)科技迅猛發(fā)展的今天,除了通過加強管理等手段以外,我們還應通過現(xiàn)代先進技術(shù)對能源浪費設備進行節(jié)能改造,實現(xiàn)“增收節(jié)支”的目的。
  2. 游粱式抽油機能耗高的原因
  2.1游梁式抽油機的懸點載荷為周期性變載荷,而驅(qū)動抽油機的普通三相異步電動機輸出的轉(zhuǎn)速和扭矩基本上恒定不變,為滿足峰值扭矩的要求,抽油機不得不配用較大功率的電動機,這就造成了運行過程中大多數(shù)情況下電動機處于輕載狀態(tài),運行效率和功率因數(shù)都很低,尤其是在無功狀態(tài)時的功率因數(shù)非常低。
  2.2游梁抽油機在運行過程中,當相位角在大于90°的情況下,有功電流為負,電動機處于發(fā)電狀態(tài),在電動和發(fā)電的轉(zhuǎn)換過程中電動機正好處在效率最低段整個過程中能量轉(zhuǎn)換的效率特別低。
  2.3游梁抽油機在換向過程中懸點加速度比較大。在整個機、桿、泵系統(tǒng)中,通常抽油桿達到1OOOm以上,這樣長的抽油桿在運行過程中彈性變形已經(jīng)很明顯,在換向加速度大時抽油桿變形更大,這種變形使光桿與泵中活塞的運動規(guī)律產(chǎn)生很大的差異。在大多數(shù)情況下抽油桿的彈性變形減少了活塞的實際行程,降低了抽油泵的充滿系數(shù),導致干抽現(xiàn)象的發(fā)生,造成噸油耗能增加。
  以上這些原因造成抽油機能耗過大,油井開采的電費消耗居高不下。因此,對現(xiàn)今使用的常規(guī)游梁式抽油機進行技術(shù)改造已成為迫切任務。
  3. 改造設想
  目前用于油田的在役抽油機仍以常規(guī)游梁式抽油機為主,如何進一步發(fā)揮游梁機的作用,挖掘其節(jié)能潛力,而且要投入少,效益高,特別是能夠在不影響生產(chǎn)的前提下,對在役抽油機實現(xiàn)節(jié)能改造,成為油田亟待解決的實際問題。
  我們針對抽油機能耗高的幾個主要原因,考慮采用變頻回饋一體節(jié)能裝置來改進抽油機的運行狀態(tài)達到降低噸油耗能的目的。
  油田傳統(tǒng)上是靠調(diào)節(jié)傳動輪的方式來調(diào)整沖次模式,而采用變頻控制系統(tǒng)改造后,調(diào)節(jié)沖次時只需調(diào)節(jié)電動機轉(zhuǎn)速,就可收到較好的效果。在前期井中,調(diào)高電動機轉(zhuǎn)速,可達到60HZ,使抽油量增大,提高產(chǎn)量;在中后期井中。油井的供液能力小于抽油泵的排量,就可能造成泵抽空和液擊。防止液擊的有效方法之一就是減慢泵速以提高泵充滿度。通過變頻調(diào)速技術(shù)降低電機轉(zhuǎn)速減少抽取頻次,可提高泵的充滿度,大大提高系統(tǒng)效率。
  采用變頻技術(shù),除了可以改變抽油機的沖程頻次之外,還可以根據(jù)實際需要可把轉(zhuǎn)速控制細化為上行程轉(zhuǎn)速控制和下行程轉(zhuǎn)速控制,使抽油機工作在最佳運行狀態(tài)。在下行程時,適當降低下行程的速度,可以減小抽油桿的彎曲度,從而降低偏磨程度。提高原油在泵內(nèi)的充滿度;在上行程時,適當提高上行程的速度,則可減少在提升中的漏失系數(shù),有效的提高單位時間內(nèi)原油產(chǎn)量。另外,我們可根據(jù)井況實際負載的大小,調(diào)整電動機端電壓頻率,精確的匹配供給電機功率。當抽油機下行時,供給的功率相應較小;當抽油機上行時,供給的功率相應較大;使之盡量與所需實際功率相匹配,也就減少了多余的厲磁電流,進而減少電動機的銅損和鐵損.避免了由于輕載引起的電機效率下降問題.使電動機始終運行在最佳狀態(tài),提高電機效率,從而有效的節(jié)約電能。
  梁式抽油機的運行狀況并非是恒轉(zhuǎn)速狀態(tài),其運行狀態(tài)是:上;中程時,電動機是處在耗能狀態(tài),下沖程時,電動機則處于發(fā)電狀態(tài),在使用變頻器時,為使變頻器能夠持續(xù)運行,就必須將電動機發(fā)出來的電能釋放掉。第一種方式是外加制動單元和制動電阻,把電能消耗在電阻上;第二種方式是采用回饋制動方式,將電能回饋到原電網(wǎng)。在油田抽油機上選用第二種回饋制動方式,是實現(xiàn)節(jié)能最大化的方式,也是首選方式。
  利用變頻器加智能控制,可以提高采油系統(tǒng)的效率、降低噸油成本、提高產(chǎn)量,使抽油機的工作參數(shù)更適合地下工況,調(diào)整更方便容易,有效解決起動沖擊大,運行耗電多,大馬拉小車、效率低下等諸多問題。
  4. 變頻回饋一體節(jié)能裝置在抽油機上的應用
  吐哈油田溫米采油廠093井是2003年投產(chǎn)的,改造前泵效僅為38.67%,功率因數(shù)為0.357,系統(tǒng)效率32.99%,經(jīng)論證后對該井進行了應用改造。改造后,該井的能耗有明顯下降,泵效顯著提高,生產(chǎn)管理也較過去便利,具體體現(xiàn)在以下幾個方面:
  1)沖次任意調(diào)節(jié):根據(jù)產(chǎn)液量的變化可任意無級調(diào)節(jié)抽油機的沖次,不用更換皮帶輪、不需停產(chǎn)調(diào)節(jié)速度,提高了生產(chǎn)效率。解決了因調(diào)速造成的停產(chǎn)及用更換皮帶輪的方法沖次調(diào)節(jié)范圍窄的問題。
  2)實現(xiàn)了分段轉(zhuǎn)速控制:通過變頻對抽油機轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié),根據(jù)抽油機的特殊工況,把轉(zhuǎn)速控制細劃分上沖程轉(zhuǎn)速控制和下沖程轉(zhuǎn)速控制,減少漏失,提高泵充滿程
  度,提高泵效。
  3)提高了油井的產(chǎn)量和泵效:根據(jù)油井的實際供液能力,動態(tài)調(diào)整抽取速度,使油井的供排協(xié)調(diào),減少泵的空行程,提高泵效。該試驗井經(jīng)改造后,泵效為52.03%,
  提高了13.3%,日產(chǎn)液提高0.4噸。
  4)提高了電網(wǎng)和電機的功率因數(shù):使用變頻器后,電動機功率因數(shù)提高0.789,系統(tǒng)效率提高到48.57%,接近了國外先進油田的標準。

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文章標題:采用變頻回饋技術(shù)對游梁式抽油機的改造

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